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IS係列單級單吸離心泵介紹與(yǔ)原(yuán)理

時間(jiān):2008-4-17 11:00:45來源:http://www.mvnso.com作者:国产大片91精品免费看3(líng)泵閥

IS係列單級單吸離(lí)心泵(bèng)摘要:

IS係列單級單(dān)吸離心泵,由於設計原因(yīn),離心(xīn)泵所用的滾動軸(zhóu)承用機油潤滑,動密封泄漏十分嚴重,威脅設備的安(ān)全(quán)穩(wěn)定運行,筆者在(zài)幾年的工作中,對軸承箱密封進行(háng)多次的小(xiǎo)改小革都取得了一(yī)定的效果。但泄漏問題(tí)沒有(yǒu)徹底解(jiě)決,後經過實踐改(gǎi)機油潤滑為(wéi)潤滑脂潤滑,效果良好。 離心(xīn)泵滾動軸承的潤滑主要是減小磨擦功(gōng)耗,降低(dī)磨損率,同時還起到冷卻、防塵、防鏽以及吸振等作用。搞好設備(bèi)潤滑是保(bǎo)證設備正常運轉。減(jiǎn)少設備磨損(sǔn),防止設備事故,降低動力消耗,延長修理周期和使用壽命的有效措施。

我廠焙燒爐循環水係統所(suǒ)使用的離(lí)心(xīn)泵(bèng)為單級單吸泵,各種技術參數如下:

型號為IS150-125-250,流量200m3/h,揚 程20m,軸功率18.5kw,轉速1450r/min。這類型號的水泵滾動軸承潤滑是由30#(冬)或(huò)40#(夏)機械潤滑油潤滑。由於設計原因動密封泄漏非常嚴重,不但造成機油大(dà)量浪費(fèi),軸承燒壞,而且汙染環境,不利於設備的安全運行及文(wén)明生產。在幾年的工作中,為(wéi)了解決這一問題,多次進 行小改小革。   

1、潤(rùn)滑方式改造的曆程

1.1 毛氈(zhān)密封改為單層骨架油封

原軸承箱密封(fēng)是用毛氈密(mì)封。泄漏非常嚴重,每台泵耗油量約為300kg/a,造成大量機油浪費,地麵上油汙厚厚一層。

為了改變(biàn)這種漏油狀況,改毛氈(zhān)密封為骨架密(mì)封,方法如下:

①對軸承箱的內外端蓋進行加工(gōng),車出一個Φ65mm,深12mm的圓孔,適合放一個規格為45mm×60mm×12mm的骨架(jià)油封。

②將毛(máo)氈取掉,把骨架油封用(yòng)錘子輕輕打進去,並正確安裝。

經過改造後,設備運轉正常(cháng),振動位移為0.04mm左右,軸承外測(cè)溫度為50℃左右,每台泵年(nián)消耗機油僅需50kg左右。保持了泵房清潔衛生,杜絕(jué)了由於缺油造(zào)成軸承、軸損壞事故的發生(shēng),使設備(bèi)運行完好。

1.2 單層骨架油封改為雙層骨(gǔ)架油封

為了使泄漏(lòu)量更加減少,根據軸承箱端蓋的結構情況,又提出了改造方案,把軸承箱端蓋內孔加工為Φ65mm通孔。將單層骨架油封改為(wéi)雙層骨架油封試運行表明(míng),這種方法對防止漏油在短(duǎn)期內是非常有效的。但連續運行6個月以後,由於骨架油封(fēng)磨(mó)損又會增大泄漏量。

2、骨架油封的缺(quē)陷

將毛氈油封改為骨架油封,使用了(le)4a,雖然(rán)效果較好,但(dàn)是也(yě)有明顯的(de)缺陷。在實際工作中,因為骨架油封壽(shòu)命較短,需要經常更換,在更換骨架油封時,需要將設備全部解體,一方(fāng)麵(miàn)增加工人勞動強度,另一方麵在設備解體檢修過程中,有時會(huì)造成葉輪、軸承等零件的損壞,不符合設備經濟管理要求,但如果不換油封(fēng),造成泄漏,不利於密封,也直接影響軸承壽命。總之(zhī),實踐證明:骨架油封沒有徹底解決這種結構的軸承箱漏油問題。

3、潤滑脂代替潤(rùn)滑油(yóu)

 目前,又便宜(yí)又無泄漏的密封裝置還沒(méi)有,有的密封效(xiào)果(guǒ)好,但價格昂(áng)貴,經(jīng)濟上不可行。經(jīng)過調查研究,決定大膽試驗——用潤滑脂代替潤滑油來潤滑。

   3.1 改造方法

    考慮到泵軸功率隻有18.5kw,流量隻有200m3/h;泵轉速為1450r/min,線速度為3.4m/s。從以上兩點看,用潤滑(huá)脂潤滑是可行的。

   3.2 具體方法如下

    ①把油箱內的機油放掉,對軸承箱進行清洗。

    ②把軸承箱兩端的端蓋及放油孔絲堵打開,以排除箱體內空氣(qì)。

    ③用黃油槍把鋰基(jī)脂由(yóu)加油孔向軸承箱內加注,加到潤(rùn)滑脂從兩端蓋(gài)及放油孔擠出,視為加滿,並上緊軸承端蓋及放油孔絲堵。用手盤車(chē),使潤滑脂在(zài)箱體內分布均勻。

    啟動泵後,開出口閥(fá)門,使泵在正常情(qíng)況下運(yùn)行,監視泵兩端(duān)軸承溫(wēn)度及油(yóu)質情況。用紅外線測溫儀監測溫度,數據如表1所示:

 表1 軸承溫度隨運行時間的變化

運行(háng)時間/h

內側軸(zhóu)承溫度/℃

外側軸承溫度/℃

室溫/℃

0.17

40

41

35

0.33

42

44

35

0.50

44

47

35

0.67

47

50

35

0.83

49

53

35

1

50

54

35

2

50

54

35

10

50

53

34

240

45

50

32

720

44

49

31

 經改造後振(zhèn)動位移為0.04mm左右。

    潤滑脂油質良好、無變化,水泵運轉正常,從溫度監測(cè)數(shù)據和振動監測數據可以看出,用潤滑(huá)脂代替潤滑油(yóu)是可行的,能在同類(lèi)型泵上推(tuī)廣使用。

   3.3 潤滑脂潤(rùn)滑效果

    潤滑脂不易泄漏(lòu),有利於水泵(bèng)軸承的潤滑,確保水泵安全穩定運(yùn)行,大大(dà)減少加油量和加油次數。不(bú)但節油,而且降低工人的勞動強度。具體來說:

    ①節省油費用。使用潤滑油(yóu)脂每台水泵消耗為9kg/a,費用為63元/a。而機油消耗量在骨架油封完好情況下4kg/月,費用為200元/a。每台泵可節約137元(yuán)/a,大大(dà)降低了潤(rùn)滑費(fèi)用。

    ②減少檢修費用。骨架油封平均壽命為4個月,為(wéi)更換骨架油封,每年需(xū)解體檢修3次左右(yòu),改為(wéi)鋰基脂潤滑,減少人工費。材料費、機械費,並(bìng)避免了在檢修過程中造成設備零(líng)件的損(sǔn)壞。

    ③延長了設備運行周期。從振動。溫度等方麵監測,使用潤滑脂密封性能好,軸承運轉良好,延長了(le)軸承的使用壽命。

    ④改善了崗位環境。

 4、結語

總(zǒng)之,用潤滑(huá)脂代替機械潤滑油,對這種轉速(sù)低、流量不(bú)大的(de)水泵是切實可(kě)行的,並且有著明顯的(de)經濟效益、環境效益,是使設備經濟合理運行的一項有效措施。

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